风力发电机组异常振动测试与诊断分析

时间:2021-07-15 17:44:58 浏览量:

宋占胜

摘要:风能作为一种清洁能源,发展迅速。由于风电机组通常在野外,环境条件恶劣,而且容易发生故障,因此维护保养需要耗费大量的人力物力。我国在风机故障诊断方面开展了大量的研究,并取得了丰硕的成果。给出了各种状态监测方法和信息融合诊断技术。这些研究大多基于数值计算和理论分析,并提出了各种控制措施。但由于风电机组的复杂性和运行环境的多变性,在设计之初就要考虑风电机组的振动特性,进行优化设计,并进行相应的试验验证,以避免出现异常振动。

关键词:风力发电机组;异常振动测试;诊断

1研究概况

某风力发电机组电机整体通过4个隔振器弹性安装在基座上,电机-隔振器-基座组成的电机系统与增速齿轮箱所在的塔筒基座通过8个螺栓纵向连接,该基座下部悬空,以齿轮箱安装基座面为基准呈悬臂梁状态。箱体上布置三条横向加强筋,铁芯与横向加强筋通过4个点焊接刚性固定。发电机工作方式为水冷,通过左侧面的进出水口循环,水箱安装在电机顶部的箱体上。风力发电机运行转速范围为600rpm~1380rpm,正常并网发电转速为900rpm~1200rpm。

2振动特性

2.1齿轮啮合频率

啮合频率是两个齿轮转动一个节面角所需时间的倒数,可由式(1)确定。

(1)

式中:n为主轴转速即风轮转速,rpm;z为齿数。

风电机组齿轮箱采用1级行星/2级平行轴传动结构,如图1所示。

第一级为行星轮系,行星齿轮架为输入端,内齿圈固定,太阳齿轮为输出端。主要参数有:太阳齿轮齿数Z2、行星齿轮齿数Z3、内齿圈齿数Z4。当一级行星轮系传动比为I1,内齿圈转速N4=0,太阳齿轮转速N2=I1·n,行星齿轮转速N3=n,即可计算出太阳轮、行星齿轮和内齿圈的啮合频率。

以此类推,容易得出中间轴及高速轴齿轮的啮合频率计算方法。

2.2轴承通过频率

轴承的特征频率与自身尺寸有关,计算公式如下:

内圈通过频率:

外圈通过频率:

滚动体特征频率:

保持架固有频率:

由公式及参数,便可求出理论轴承特征频率,在实际应用过程中发现,计算得出的理论特征频率与实际特征频率极其接近。

3试验台架振动测试

3.1初步敲击测试

静止状态下,在电机接线端一侧的平面4个角点上布置4个法向加速度测点,力锤敲击某角点位置,在10Hz~20Hz范围内,出现2个峰值位于11.38Hz、17.7Hz。

3.2静止状态模态测试

静止状态下,在电机上表面、下表面、左侧面、右侧面和电机轴端,共布置30个振动加速度测点。锤头敲击电机右侧面和上表面,分析电机各表面模态和整体模态结果。

敲击结果峰值频率为5.72Hz、8.9Hz、11.2Hz、15.6Hz、17.7Hz。

11.2Hz对应的主振型以轴为主线左右平动,15.6Hz对应的主振型为上下表面平动,17.7Hz对应的主振型为弯曲、扭转的耦合振动。

3.3升速测试

根据试验台架静态敲击模态试验结果,进行600rpm~1200rpm的升速试验。在11.2Hz、15.6Hz、17.7Hz频率附近对应的转速670rpm、940rpm、1070rpm附近转速以每10rpm为间隔加密测试,其余转速以每30rpm为间隔测试。

试验结果表明,试验台架的升速试验过程中,所有测点振动较小,并未发生异常振动。其中,11.2Hz频率成在升速过程中,只在670rpm有较大峰值,该频率幅值随转速升高而下降。17.7Hz的频率成分在所有转速均有体现,在1060rpm转速处达到最大峰值。

4风电现场振动测试

4.1第一风场现场测试数据分析

4.1.1电机静止状态模态测试结果分析

静止状态下,电机上共布置30个振动加速度测点,测点位置与试验台架模态测试相同。力锤橡胶锤头敲击电机左侧面、上表面和前轴承端盖表面,分析电机模态结果。

电机敲击结果峰值频率为5.72Hz、11.3Hz、15.6Hz、17.9Hz、53.8Hz。其中11.3Hz、15.6Hz、17.9Hz模态振型与台架相同,53.8Hz对应的主振型为水平方向同步振动(左右电机表面弯曲振动)。

4.1.2电机运行状态测试结果分析

电机运行状态测试包括三种状态:

(1)电机空转升速测试;

(2)电机加励磁不并网测试;

(3)电机并网发电测试。选择电机左侧面水平向测点和垂向测点作为分析的典型代表。现场振动测试表明:电机空转升速过程中,电机振动状况良好。两个方向的测点速度振幅随着转速升高变化而增大,最大振幅都不超过1mm/s。水平向测点主要频率成分是1倍轴频、17.75Hz(不随转速变化)、53.8Hz(不随转速变化)等。垂向测点主要频率成分是1倍轴频、17.75Hz(不随转速变化)、5倍轴频等。转子加励磁后振动迅速增大,电机左右侧面表面振感强烈,并网发电时也出现相同症状。

4.1.3风场测试初步结论

通过对10号电机上述三个不同工况的振动测试分析,可得出如下结论:

(1)电机空转升速测试表明:电机-隔振器-安装基座组成的电机系统在运行转速范围内整体没有共振发生;

(2)电机加励磁及并网测试表明:电机异常振动特征频率为50Hz。为进一步验证上述结论,对同一风场的2号电机进行了相同工况的振动测试。

4.2第二风场现场测试数据分析

通过对第一风场现场测试数据的分析,表明异常振动特征频率为50Hz。第二风场开展两方面的验证:

(1)进一步验证电机在50Hz附近的模态振型;

(2)通过对转子施加不同的励磁频率,测试不同励磁频率下的电机响应。

4.2.1电机静止状态模态测试结果分析

在第二风场主要针对电机水平向的模态振型,在电机左右侧面的三条水平向加强筋上增加了测点,并增加了电机前后轴承的测点。

4.2.2电机运行状态测试结果分析

通过变频,分别施加32.5Hz和60Hz的励磁电流,测试结果表明振动正常。为施加32.5Hz左右的励磁电流(200A增加到270A)时电机水平向测点的振动响应。可以看出速度频谱幅值极小,最大不超过0.1mm/s,远小于50Hz励磁时的15mm/s的速度振幅。

对比正常电机和异常电机的差异,选择某正常并网发电机组进行了振动测试。最大振幅约为1mm/s,主要为电机轴频17.75Hz。

結论

完成了某型风力发电机组在试验台架、现场的转子系统和整机振动特性测试。针对异常振动电机进行了诊断,提出了改进建议,并对改进前后的转子特性进行了试验。改进后的风电机组均已投入正常使用,表明改进建议合理。

参考文献:

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